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1.改造原因
煤粉碎机注煤的人口、出口及皮带机受料点的扬尘,通过吸气罩经风管进人袋滤器。捕集 下来的煤尘运出加人炼焦配煤中炼焦,如图11-39所示。
经多年运行后除尘器阻力升髙,经常维持在2000?3000Pa,由于阻力高,使系统风量也有所减 少,因此决定把反吹风袋式除尘器改造为脉冲袋式除尘器,以便降阻节能改善车间岗位环境。
2.工艺特点和参数
流程特点如下:(《0考虑到煤尘的爆炸性质,采用能消除静电效应的过滤布,滤布中织人 直径8?12pm的金属导线;(b>为防止潮湿的煤尘在管道、集尘器灰斗内集聚,在管道及集尘器灰斗侧壁设置蒸汽保温层。
主要设计参数:抽风貴800m3/rnin;人口含尘浓度15g/mH标);出口含尘浓度滤袋 规格焯92mmX8000mm;过滤风速0. 84m/min»设备阻力1960Pa,室数4室(144条滤袋); 风机的风量800mVmin,风压4卯OPa,温度60*C ,电机132kW。
3.改造后参数和效果
改造后新除尘器的主要技术参数如下。(a)型式及室数:新除尘器为低压(0.3MPa)在 线式脉冲喷吹袋式除尘器,共4室;(b)过滤面积1600m2; (c)处理风量56940mVh,全压 烟气温度脉冲阀规格3英寸,ASCO公司产品,共32个,
本次改造主要是把旧除尘器改成新除尘器.风机没有更换,风机的风量48000mVh,全压 5000Pa,电机132kW。改造后由于新除尘器本体阻力低了(设备阻力700P^运行阻力 300Pa),使除尘系统阻力大大除低,尽管风机没有更换(风机特性曲线没有改变),但管网特 性曲线变化了,所以系统风机的风量有所增加,详见表11-45。如果把新旧除尘器的实测风量 控制在旧除尘器的设计风量48000m3/h的水平左右,在使用新除尘器的情况下,风机的有效 功率可大大降低。详见表11-46。
从上述表11-45中可看出,在不更换原风机的条件下,按照新旧除尘器的实测值计算,在 风机阀门开度为60%?100%的情况下,系统风机的风量提高了 9. 8%?20%。
由表11-46中可以看出,把新旧除尘器的实测值控制在设计风量左右时,除尘器设备阻力 降低约1493Pa,换算成风机的有效功率为:
.817X4651 _ 60X1000 '
= 63(kW)(按旧除尘器实测值计算)
.798X3158 '60X1000
节约的风机有效功率= ^^X100% = 33%
42(kW)(按新除尘器实测值计算)
由此可见,在处理风量相同时,新除尘器与旧餘尘器相比,可节省系统风机的有效功率 30%左右,具较大的节能意义。新除尘器与旧除尘器相比,过滤面积扩大了 68%,在不更换 风机的情况下,除尘系统风机风量提高了 9. 8%?20%。新除尘器与旧除尘器相比,运行阻力 只有300MPa左右,大大地延长滤袋使用寿命、节省能源及作业率高、维护维修简单等,可 较大地节省年运行管理费。新除尘器出口含尘浓度
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